3月17日,东风马勒以制造部武汉工厂为试点,正式启动“灯塔”项目。 该项目是马勒集团、COOS咨询公司、东风马勒合作的精益生产改进项目。 它有五个阶段:准备、分析、实施、固化和横向扩展。 截至目前,项目分析阶段已完成。
所以
在长达一个多月的分析期间
项目组做了什么?
让我们来看看
01
分析过程及阶段结果展示
1、3月21日-3月23日:本田中冷器生产线现状及未来价值流探讨
讨论结果:得出拉式生产的前提是需要实现工艺整顿、生产线平衡、钎焊炉链速统一、集中分配以及冲压换模时间的改善。
2、3月29日-3月31日:冲压快速换模改进研讨会
研究成果:通过内外换模操作识别、布局重新布置、现场验证,可以在零成本投入的情况下减少30%的换模时间。
3. 4月11日-4月13日:核心大会#3标准工作改进研讨会
研究成果:通过岗位重新安排和布局优化,消除操作人员浪费。
4. 4月18日-4月21日:本田干检#1标准工作改进研讨会
讨论结果:通过作业的重新安排和料架的改进,可以减少员工动作的浪费,并可以缩短生产周期以提高产能。
02
会员的收获和期望
在分析阶段,项目组共组织了4次现场改进周。 团队成员积极参与讨论分析,进一步掌握现状。 大家都收获很多。
在改善周期间,我学习了现场改进的组织和实施方法,掌握了工时研究分析等精益改进工具的实际应用,为后续的改进活动奠定了理论和实践基础。
——规划后勤室&MPS专家培训项目学员 杨鹏程
理论与实践相结合,更容易掌握换模的标准和要求。 我深深感受到使用标准流程和工具来规范网站的重要性。 我会将活动中学到的工具和方法推广到广州工厂,培训更多的主机操作人员快速更换模具。 建模意识和能力。
——广州工厂生产班组长 吴瀚
我最大的收获就是思维发散,跳出了固有的认知,从另一个角度重新认识了产线平衡的概念。 期待未来通过这个新理念进一步优化现场管理。
——武汉工厂现场工匠刘崇高
通过改进周活动,找出了平时没有注意到的“八大浪费”,并通过使用工具和方法实施了现场快速改进,为今后的工作提供了更好的方向和方法。
——武汉工厂安全工程师 黄鹏
03
分析阶段SC
经过充分讨论和分析,4月26日,项目组组织召开SC会议,向东风马勒高层汇报。 会上,武汉工厂厂长杨攀带领项目组核心成员汇报了项目现状、改进措施、初步目标达成情况、未来规划及所需支持等情况。
高峰总经理表示:“灯塔”项目是武汉工厂运营团队内在动力驱动下的自主改进,为东风马勒树立了标准化精益生产改进的典型案例。 不仅要实施改进,更重要的是向全体员工输入改进的思路、工具和方法。 精益生产的持续改进是制造企业最宝贵的财富。
党委书记邓锦林表示:在分析阶段,项目组对现场有了全面深入的掌握; 在实施阶段,要注重改进效果的实际检验; 大价值已成为东风马勒精益生产的标杆项目。
永无止境的改进
武汉工厂“灯塔”项目
在项目组成员的内在驱动下
正在进行的
制造部201项目室正处于项目期
将对所有人开放,欢迎前来交流